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去除稀土浸出液中磷的方法與流程

1117   編輯:中冶有色網   來源:中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司  
2023-09-22 13:55:17
1.本發明屬于濕法冶金技術領域,具體涉及一種去除稀土浸出液中磷的方法。 背景技術: 2.我國稀土資源豐富,礦種齊全,主要有離子吸附型稀土礦、氟碳鈰礦和氟碳鈰-獨居石混合型礦,其中獨居石中含有大量的磷,目前該礦種的冶煉工藝主要是濃硫酸焙燒-浸出-中和除雜。由于對精礦中釷的處理工藝不同,濃硫酸焙燒又分為高溫焙燒(600-800℃)和低溫焙燒(約300℃)。無論其屬于高溫焙燒還是低溫焙燒工藝,在稀土浸出的過程中(包括:焙燒、浸出、中和除雜),磷會以離子的形態存在于浸出液中,在中和除雜時,其會與稀土離子相結合,形成磷酸稀土沉淀,造成了稀土的損失,降低稀土收率。 3.磷的去除通常采用的工藝方法是:在稀土精礦中混摻一定量的鐵精粉,再加入相應比例的硫酸,保證鐵精礦與硫酸的質量比為1.15~1.45,經回轉窯加熱焙燒后,鐵精粉在回轉窯內直接達到固磷和除磷的效果。具體方程式如下: 4.2repo4+3h2so4=re2(so4)3+2h3po45.fe2o3+3h2so4=fe2(so4)3+3h2o 6.2feo+2h2so4=fe2o3+2h2o+so2↑ +so3↑ 7.2h3po4+fe2(so4)3=2fepo4+3h2so48.該方法存在硫酸、天燃氣、鐵精粉消耗量大、尾氣處理量大且處理困難(內熱式回轉窯)、精礦投入量小、操作環境差等問題。 9.在實際生產過程中由于稀土精礦與鐵精粉都為固體顆粒粉末,存在混合不徹底的現象,并且鐵精粉、精礦與硫酸反應速度不同,經常出現焙燒窯體內局部酸礦比不足,造成精礦或鐵精粉粘在回轉窯內壁上而形成“結圈”現象,需停窯、停料后進行單獨處理“結圈”現象,增加了勞動負荷,抑制了產能的提升。除此之外,由于“結圈”或精礦與鐵精粉混合不徹底,還存在焙燒礦中鐵含量不均衡的現象,在鐵含量不足的情況下,中和除雜時(去除鐵和鋁等雜質),“多余”的磷會與稀土形成磷酸稀土沉淀,最終隨浸出渣排出系統外,造成了稀土的損失,降低稀土收率。 技術實現要素: 10.本發明的目的在于提供一種去除稀土浸出液中磷的方法,在不影響稀土收率的前提下,在浸出過程中加入(聚合)硫酸鐵,中和除雜時固磷、除磷,避免了煅燒稀土精礦過程中鐵精粉的使用,從而從根本上杜絕了“結圈”、混合不徹底的現象。 11.本發明使用的技術解決方案: 12.去除稀土浸出液中磷的方法,包括: 1
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