近日,中鋁山西新材料氧化鋁赤泥脫堿工藝有了大突破。經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的赤泥脫堿流程投入使用,赤泥脫鈉率一下子提高到35%以上,這可不得了。預計每噸氧化鋁的堿耗能降低14kg,公司在降低堿耗成本這個(gè)難題上,終于邁出了關(guān)鍵的一步,這可是個(gè)好消息。
氧化鋁堿耗高一直是困擾公司的大問(wèn)題,它就像一塊大石頭壓在公司的成本上,也影響著(zhù)山西新材料在市場(chǎng)上的競爭力。不過(guò),從2月份開(kāi)始,山西新材料把降低生產(chǎn)堿耗作為頭等大事,生產(chǎn)管控中心、技術(shù)中心、氧化鋁廠(chǎng)等部門(mén)聯(lián)合起來(lái),成立了攻關(guān)組,大家齊心協(xié)力,集中精力加大攻關(guān)力度,想要攻克這個(gè)難題。
攻關(guān)組在赤泥脫堿初步運行的基礎上,沒(méi)少下功夫。他們反復研究赤泥脫堿的原理,仔細分析試車(chē)過(guò)程中出現的問(wèn)題。結合實(shí)際情況,經(jīng)過(guò)精準核算,制定了赤泥脫堿流程的再優(yōu)化方案。這個(gè)方案里有3項重點(diǎn)舉措,包括優(yōu)化化灰機系統、啟用閑置脫硅槽并改造加熱系統、更換高揚程渣漿泵,通過(guò)這些措施來(lái)不斷完善赤泥脫堿工藝流程。
為了讓脫堿項目改造達到預期目標,相關(guān)部門(mén)科室、工區的技術(shù)人員和檢修人員緊密配合。大家都很認真,緊盯槽罐清理、管線(xiàn)敷設等工作的工期和質(zhì)量。5月15日,赤泥脫堿流程第二階段的改造工作順利完成并投入使用。從5月16日至20日,加灰、泥量、溫度、時(shí)間這四大參數都穩定了,脫鈉率達到了35%以上,比最初試驗的時(shí)候提高了55%。
經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的持續努力,赤泥脫堿流程改造不斷優(yōu)化?,F在各項設備試運行都很正常,主要控制參數也達到了設計要求。脫鈉反應槽里的赤泥鈉硅比明顯降低了。初步測算一下,每噸氧化鋁的堿耗降低了14kg,預計每個(gè)月能降低成本120多萬(wàn)元,一年下來(lái)能降本1400萬(wàn)元,這個(gè)成果真是令人振奮。